在眾多的測量液位的工業(yè)儀表中,磁翻板液位計因為測量范圍廣、成本低、指示清晰、壓力等級高、安全性好等諸多{**}點被廣泛應(yīng)用在煉油化工等裝置中。由于磁浮子是利用了磁耦合的原理來工作,實現(xiàn)液位測量的,所以經(jīng)常有這樣一種情況,就是磁翻板液位計因為磁鋼的性能不穩(wěn)定,使用一段時間后,磁性減弱,浮子中的磁鍋和指示器中的小磁鋼之間失去磁連接作用,導(dǎo)致面板指示器不能進行磁跟隨,指示器上的翻板不能夠有效地進行翻轉(zhuǎn)而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁鋼磁性減弱程度不同而產(chǎn)生亂磁現(xiàn)象(又稱花屏),這就是早期磁翻板液位計產(chǎn)生亂磁的主要原因。
這種情況在以前較為普遍,原因在于磁鋼的原料供應(yīng)的產(chǎn)品品質(zhì)不過關(guān),普遍品質(zhì)較差。但是隨著近幾年來技術(shù)進步,以及市場競爭的加劇,許多質(zhì)量差的企業(yè)紛紛被淘汰或是加大技術(shù)投入,重視產(chǎn)品質(zhì)量,目前市場上的磁鋼產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)得到了非常大的改變,磁鋼的磁性得以增強,磁穩(wěn)定性得以提高,直接是因為磁鋼而出現(xiàn)的的“亂磁”現(xiàn)象已經(jīng)相當(dāng)少見,本文以下講的是而另一種不易被察覺的原因。
在使用常規(guī)磁翻板液位計測量液化烴類易汽化介質(zhì)的液位時,穩(wěn)定狀態(tài)下,被測介質(zhì)的氣相和液相相互轉(zhuǎn)化達到平衡。這時,如果由儲罐內(nèi)抽出液體時,液面上部空間增大,氣相壓力降低,就會有一部分液體汽化部伴熱處)就會有大量氣泡產(chǎn)生,小氣泡在上升過程中聚變成大氣泡,大氣泡進入常規(guī)磁翻板液位計的測量室,就可能造成一個上升的氣相段,氣相段在上升過程中遇到浮子時,氣想要在浮子周圍穿過,同時浮子運動速度過快而與測量室外部的指示器失去磁連接作用,造成“亂磁”現(xiàn)象。
還有,在正常生產(chǎn)的密閉管路中,有時由于各種各種原因也會在某種液相中混雜許多大小不等的氣泡,嚴重時甚{**}也會產(chǎn)生“氣想段”。這些液相中混雜的氣想的出現(xiàn)會隨著生產(chǎn)上的變化而變化,如果某個安裝有常規(guī)磁翻板液位計的設(shè)備的進料管路與液位計的相對位置有利于汽泡進入液位計,當(dāng)混雜著氣相的液相進入這個設(shè)備時,氣相就會進入磁翻板液位計的測量室,如果是一些分散的小氣泡進入,由于磁翻板液位計的測量室內(nèi)的介質(zhì)密度發(fā)生變化,浮子所受的浮力就會發(fā)生變化,浮子的位置就要改變,磁翻板液位計指示器所指示的液位值就會產(chǎn)生或大或小的誤差,就是說,這種情況干擾了磁翻板液位計的正常指示,如果是很大的氣泡或一個“氣相段”進入了磁翻板液位計測量室內(nèi),也會產(chǎn)生如前面沒理液化烴時所述的“亂磁”現(xiàn)象。
上面這些導(dǎo)致常規(guī)磁翻板液位計不能正常工作的現(xiàn)象的發(fā)生都是由于液位計測量的液相介質(zhì)中混雜的氣相對液位計的沖擊所造成的,要想使磁翻板液位計正常工作,就必須對它加以改造,讓它能適應(yīng)這種沖擊。
補充分析:磁翻板液位計屬定浮力液位計,它測量的是下部液相介質(zhì)與上部氣相的界面。當(dāng)容器內(nèi)壓力變化引起介質(zhì)發(fā)生相變時,這個界面會發(fā)生波動,比如減壓時介質(zhì)中產(chǎn)生大量氣泡,把氣液界面抬起來,這種現(xiàn)象在旁通管和容器內(nèi)部表現(xiàn)程度不太一樣,所以換一種方式有可能消除。
從根本上來說定浮力液位計對相變產(chǎn)生的虛假液位沒有克服能力。因為它只認氣液界面,不問罐子里有多少東西。沉桶式液位計,差壓式液位計從根本原理上講是測量容器內(nèi)介質(zhì)的重量,通過壓力來運算出罐子中的液位數(shù)據(jù)。不過后兩種液位也有缺點,就是雖然儀表顯示的看似液位不滿,實際上已經(jīng)漫罐的問題。所以說在生產(chǎn)中具體選用哪種液位計需要綜合考慮各方面因素,甚{**}也有許多企業(yè)為了保證液位的正確,采用了同時使用兩種液位計來監(jiān)測液位的變化,確保生產(chǎn)運行的安全和穩(wěn)定性。